职工们以智慧为刃、汗水为炉
把“小改小革”的热潮
变成了攻坚破难的利器
精益积分暴涨155%
精益标兵扩容84%
人人都在争当降本增效的先锋
创新之火被熊熊点燃
今天就来聊聊他们的硬核操作
01 水泵突发故障的紧急救援
突发状况!首钢股份智新项目部两台水泵突然“罢工”。关键时刻,设备专业迅速组建抢修小组排查,发现是水泵电机绝缘老化造成的。事情到这,本应更换完水泵就结束了。但是,水泵备件的库存非常紧张,更换完新水泵后,将无法满足应急状态。
怎么办?抢修小组决定从5台待报废旧泵里“淘宝”!
他们逐一检测旧泵电机,拆解并筛选出完好的零部件,反复校准配件公差,连续奋战6小时后,终于“拼凑”出两台性能达标的水泵。这一举措不仅节省备件费用4000余元,更缓解了备件库存紧张的压力,为同类设备故障处理提供了可借鉴的经验。
02破解原燃料的供应困局
首钢股份料场汽运上料有“两高两低”的特点:油耗高、维护成本高,效率低、安全系数低。为了消除汽运上料这些“短板”,原材料作业区成立专项攻关小组。通过现场调研,攻关小组发现2号大棚具备改造成为短倒皮带上料的条件,大家克服边生产边改造的困难,短倒皮带投入使用,终于结束了汽运上料的历史。
然而随着时间的推移,新问题又出现了:落料仓与短倒皮带的适配性不够,让团队又陷入了困境。“办法总比困难多!减少汽运上料关乎公司降本目标,必须要把这个改造干好!”负责人的话给大家打了气。
团队合力攻坚,改造仓体结构、加装振动防堵装置、提高除尘效率,一套“组合拳”下来,短倒皮带上料的效率和效果明显提升。后来,他们还创新设计了“堆取料机 短倒皮带 铲车”联合上料模式,投用后年节约汽运费用300余万元,原燃料供应的效能和经济性直接“飙升”!
03 废钢打包机的系统净化
本着“过紧日子”的理念,设备专业把目光对准了废钢打包机,想办法降低维护成本。打包机油泵的液压油使用周期低于正常周期,不仅油品消耗和费用高,还会影响设备的使用。
为了解决这个顽疾,团队深入现场调研,分析数据、查文献、拆解检测,还对比同类设备运行参数、梳理行业案例,终于想出了好办法——升级滤清器。升级之后,油品洁净度明显提高,使用周期延长1倍以上,妥妥地给油泵加了一道坚固的防护屏障,为打包机长期安全稳定运行打下了坚实基础!

这些“小改小革”都来自于他们对细节的打磨、对创新的执着,他们秉持精益求精的态度,从小处着手、从细节发力,用一个个小改变夯实发展基础、增强核心动能,实现了整体效能的跃升。


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